【摘 要】本文对甲醇净化系统脱碳水含量高的原因进行分析,并提出了优化方法。 【关键词】甲醇;净化;脱碳;水含量 0.概述 兖矿鲁南化肥厂1992年(二扩)引进了美国德士古加压气化技术,建成了水煤浆加压气化生产装置,配套了耐硫变换(中变串低变)、NHD脱硫脱碳、甲烷化精制的8万吨/年合成氨生产系统,该合成氨净化系统简称为净化II系统。后系统配套克劳斯硫回收装置,为发挥德士古水煤浆加压气化装置的优势,兖矿鲁南化肥厂又投资新上了一套总投资5.7亿元、年产10万吨甲醇的二期接续项目,后经进一步扩产改造甲醇产量达到年产15万吨的能力。
由于系统扩建,甲醇净化入脱碳塔气体温度高,阻力大,分析原因为气体换热器受限,后进行改造,增加一台气体换热器,与原气体换热器并联使用,但是,由于现场空间受限,该设备放在地面(注:原气体换热器放在7.00米的二层平台)。
近期净化改造后系统阻力明显减小,但是却出现了脱碳溶液水含量居高不下的情况,因原料气中含有H2S、CO2等酸性气体,溶液水含量越高将造成越多的H2S、CO2气体溶解在其中,使溶液形成的酸性环境越强,而脱碳系统设备、管道、填料等均为碳钢材质,因此,酸性环境越强对脱碳系统造成的危害越大。
1.原因分析
经过努力排查、分析,我们认为造成脱碳溶液水含量偏高的原因有以下几个方面:
(1)气体换热器存在明显偏流现象:气体换热器为脱硫气(热气)与脱碳气(冷气)换热的设备,气体换热器为并联方式,且新气体换热器位置较低。现场测试发现,老气体换热器脱硫气一相阻力较大(分析可能为干法脱硫槽触媒粉末或老气体换热器内部结霜造成),而脱碳气一相无明显阻力,导致老气体换热器中脱硫气流量相对较小,而脱碳气量相对较大,因此出老气体换热器脱硫气温度很低;而新气体换热器脱碳气阻力较大(分析可能因为新气体换热器处于低点,脱碳气夹带的溶液在此聚集,形成液封所致),导致新气体换热器中脱碳气流量偏小,出新气体换热器脱硫气温度较高,形成严重偏流。
(2)进塔气分离器A/B分离效果不好:因气体换热器A/B存在偏流现象,且老气体换热器出口脱硫气(温度很低)主要进入进塔气分离器A分离,而新气体换热器出口脱硫气(温度较高)主要进入进塔气分离器B分离,所以现场排放分离器时经常发现进塔气分离器A排出冷凝水较多而进塔气分离器B排出冷凝水很少。
(3)脱硫气温度偏高:脱硫气温度偏高,其中夹带的水蒸气偏高,且造成换热后的进塔气温度偏高,对脱碳水含量影响很大。
(4)脱碳系统冷量:系统冷量越大,脱碳气温度越低,进塔气、CO2气温度就越低,换热后的进塔气温度也就越低,分离出的水分就越多。
(5)气提氮气量及其温度:气提氮气量越大,气提出的水分越多;气提氮气温度越高,气提出的水分越多,同时,消耗的冷量越大。
2.处理措施
对于以上各种情况,为稳定脱碳水含量,优化系统,特制定如下控制措施:
(1)调节优化气体换热器气体流量,减小偏流:因老气体换热器无任何阀门控制调节气体流量,而新气体换热器脱硫气、脱碳气两相各只有一个阀门,因此全开新气体换热器脱碳气阀门,不作限量,视生产情况,控制脱硫系统出口阀后压力低于2.4MPa,逐渐关小新气体换热器脱硫气一相阀门, 调节气体换热器入出口压差在0.08~0.10MPa,以就地压力表为准,入口压力表在干法脱硫槽出口阀后管道上,出口压力表在脱碳塔前分离器出口二层平台的管道上。系统稳定时,无分厂批准,不得随意动作新气体换热器脱硫气限量阀;系统波动时,视气体换热器入出口压差情况可以调节新气体换热器脱硫气限量阀,但稳定后,必须得恢复入出口压差。
(2)加强进塔气分离器A/B的排放,每班排放不得少于两次, 进塔气分离器A导淋可以稍开常排,但开度不得过大,严防串气。
(3)尽量降低脱硫气温度,严格控制TI3019温度在30~32℃、TI4009温度低于34℃,控制脱硫溶液水含量≤5%,以降低脱硫气中的水分含量。
(4)优化脱碳系统操作,尽量降低脱碳气、CO2气温度,以降低进塔气温度,分离出更多水分。
(5)加大气体氮气量,可串入少量中压氮气,同时根据气温情况,可适当提高气提氮气温度,力求气提出更多水分,降低溶液水含量。
3.效果验证
经过优化操作,能保证脱碳溶液水含量≤5%,减少系统能耗,降低了生产成本。

