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    高炉低硅冶炼之实践:高炉冶炼

    来源:六七范文网 时间:2019-04-01 04:41:37 点击:

      摘要:本文主要探讨了国内高炉目前生铁含硅情况,通过我厂几座高炉降硅过程的描述,观察其操作制度的变化,探究了低硅铁冶炼的保证措施、冶炼低硅铁的高炉操作等内容,仅仅代表个人的一点实践体会和经验总结。
      关键词:高炉,低硅,冶炼低硅铁,高炉操作
      1.概述
      生铁含硅量的降低和稳定,是高炉冶炼条件和技术水平的标志性指标,也是提高产量、减少燃料消耗、降低生铁成本的重要因素。鉴于此我厂于今年2月上旬到安徽铜陵某钢铁厂对标学习高炉降硅的途径和操作方法,随后高炉采取措施,放开思想进一步降硅,取得了良好的效果。
      1.1低硅的好处
      (1)对炼铁:据多个企业统计,硅每降低0.1%,生铁增产0.5%一0.7%,燃料比降低4~6 kg/t,且有利于炉况顺行、稳定。(2)对炼钢:减少造渣剂用量,缩短吹炼时间,降低O2消化。(3)降低炼铁、炼钢成本。据一些企业统计,硅降低0.1%,炼铁可降低成本4~5元/t;炼钢降低10~14元/t。
      1.2低硅铁标准
      目前,对于什么是低硅铁并无统一标准。根据国内约定成俗的共识,将生铁含硅划分为4个档次,即:(1)超低硅:硅≤0.3%;(2)低硅:硅=0.31%~0.50%;(3)中硅:硅=0.5l%~0.70%;(4)高硅:硅≥0.71%。
      1.3国内高炉目前生铁含硅情况
      目前,不同企业中相近炉容的硅差距也较大,低的在0.4%以下,高的在0.8%以上。在300~1 000m3高炉中,宣钢1号(300m3)0.39%,新兴铸管3号(360)硅0.33%,青岛4号(500 m3)硅0.38%,鄂钢2号(620 m3)[silo.38%,莱钢 (750m3)硅0.38%,因此<1000 m3高炉降硅的空间是比较大的。
      2.我厂六座高炉的降硅实践
      下面通过我厂几座高炉降硅过程的描述,观察其操作制度的变化。降低生铁硅含量,见表1:
      表1
      过程中采取的措施有:(1)高炉风口长度平均增长了20-30mm、风速从140m/s提高到160~170 m/s,用以“吹透”中心,保持炉缸整体活跃。(2)采用分装正角度,大矿批。高炉矿批同比去年增加4~5 t。(3)提高炉顶压力。高炉炉顶压力同比增长20kpa。(4)提高炉渣二元和三元碱度。在提高炉渣R2的同时,在烧结矿中增配蛇纹石粉或在高炉配加蛇纹石,使R3明显提高(增加渣中MgO从2011年的9.5%以下,提高至10.5%以上)。(5)由于富氧量的增加喷煤比有160kg/t铁加到170kg/t铁,控制好了理论燃烧温度。
      采取上述措施后,高炉在降硅的同时,炉况顺行稳定, 高炉由于炉缸中心活跃,即使硅很低时,
      仍然能保持足够的渣铁温度,铁水温度一直保持在1 450—1 470℃。
      3.我厂能低硅铁冶炼的保证措施
      根据高炉的实践和Si在高炉中还原的规律,冶炼低硅铁的技术要点可归纳为以下几个方面。
      3.1稳定原燃料质量
      采取了一切有效措施,力求人炉原燃料成分和冶金性能稳定。包括矿石品位、烧结矿碱度、强度、含S;焦炭和煤粉灰分、含s及焦炭强度等的稳定。原燃料稳定是保证高炉稳定、顺行的基本条件,而高炉稳定顺行是冶炼低硅铁的先决条件。(比如由于公司烧结产能的增加,烧结比例增加了将近20%)
      3.2缩短反应时间
      高炉富氧的充裕,提高了冶炼强度,缩短了冶炼周期,使铁滴通过软熔带“焦窗”的时问变短;可以减少SiO2与C的接触时问,抑制Si还原反应的进行。
      3.3控制还原温度
      (1)控制风口前理论燃烧温度Tf。高的理论燃烧温度会增加SiO2的还原和挥发,不利于低硅铁冶炼。影响理论燃烧温度的主要因素有:风温、富氧、喷煤。100℃风温使Tf变化80℃;1%富氧影响Tf35~45℃;10kg/t煤粉可降低Tf20~30℃。风温和富氧是增加产量和降低焦比的有效措施,所以降低Tf最好的手段是多喷煤。煤量少时,不宜使用太多的富氧和干风温,否则会导致炉况难行,且不利于低硅铁冶炼。但Tf也不能过低,否则会导致炉缸工作恶化。经验表明,中小高炉Tf控制在2000℃--2200℃.
      (2)控制适当的铁水温度。高炉的顺行、高产、优质、低耗都需要足够的铁水温度,但铁水温度与
      硅呈正相关关系。因此,从冶炼低硅铁出发,在基本操作制度和操作水平合理、可靠的前提下,可以
      适当降低渣铁的物理热,高炉一般控制在1460~1480℃。
      3.4炉缸整体活跃
      炉缸整体活跃是冶炼低硅铁最重要、最关键的条件,关键是必须保证中心活跃。为此,要选择合
      理的上下部操作制度,如在送风制度上采用长风口、较高风速;在上部采取抑制边缘、打开中心的装料制
      度。若高炉能做到这一点,即使是容积较小的高炉也能把硅降得很低,并确保安全生产。
      通过我厂实践说明,只要炉缸活跃,硅可以降得很低。但是在渣量小、s负荷高、渣碱度又不是很高
      的情况下,[s]有所升高。因此,一般情况下,不宜提倡过低的硅。即使充分具备低硅冶炼条件的
      高炉,冶炼目标仍以0.3%一0.5%为宜,可以掌握偏下限。
      3.5炉渣碱度炉渣碱度是双刃剑
      一方面,随R2提高,有利于降低SiO2的活度和减少SiO的挥发,有利于降低硅,对生铁脱S也有好处。另一方面,当R2过高时,炉渣熔点升高,提高了炉缸温度,又不利于冶炼低硅铁。现实中,中小高炉的炉渣碱度普遍低,应适当提高,以掌握在1.10~1.20为宜。适当提高炉渣中的(MgO),可以降低炉渣熔点,增加炉渣流动性,对冶炼低硅铁有好处。所以在冶炼低硅铁的同时,提高了(MgO)。掌握的标准是(MgO)9.5%~11%,(CaO+MgO)/SiO,=1.38—1.50。当渣中A1,O,较高时(如≥16%),取上限。
      3.6提高炉顶压力
      较高的顶压能抑制Si还原反应和SiO的挥发,从而抑制si的还原。
      4.冶炼低硅铁的高炉操作
      在冶炼低硅铁时,尽管高炉从基本制度上保证了炉缸热量充沛,但毕竟炉缸热储备相对偏低,因此,高炉操作上应力求稳定,保持顺行。对于由原燃料等条件引起的炉况波动,要及时调节,应尽力避免炉温连续下行。
      在高炉操作管理上,要经常统一三班工长操作思想,强调三班操作一致。各班工长要分析好上班,操作好本班,照顾好下班。在操作思想上,要强调“不顶、不贪、不追”。在操作技术上,要实施标准化操作。根据冶炼低硅铁比较成功的经验,标准化操作的指导思想是“防凉”。主要内容是:(1)硅控制在规定范围内。当低于下限时,要采取措施。不允许硅连续两炉<0.25%。(2)定料速操作。在一定风量下,根据焦炭批重规定每班下料批数,严格掌握。班下料批数超过标准规定不能大于2批。班与班之差≯2批,每班前后4h相差≯1批。当料速连续2 h超过正常时,除及时用煤量或风温调剂外,必要时减风控制料速。(3)炉况正常时,应使用全风温,用喷煤量调剂炉温,煤量要留有余地。当发生炉况难行时,可短时间降低风温,但不能长时间使用低风温。(4)在正常情况下,要稳定焦炭负荷(综合)。高炉向热,有条件提高焦炭负荷时,每次不宜大幅调整,连续两次调整负荷的时间间隔不应低于一个冶炼周期。但炉凉须要降低负荷不受此限制。(5)炉热须要降低风温或减少喷煤量作临时调剂时,每次降风温≯30℃,两次间隔《30min。临时减少喷煤量,每次不高于20kg/t煤比,两次间隔《3h。(6)严禁低料线作业。因上料故障或其他原因造成亏尺,估计超过3批料时,应减风;若估计超过2h,应大减风,直至休风。(7)当原燃料成分有较大波动时,要及时调整焦炭负荷。①烧结矿含铁量或焦炭灰分偏离标准1%以上时,应调整负荷;②烧结矿碱度偏离标准0.1或炉渣R2:偏离标准0.03时,应调整碱度;③焦炭水分按实际进行调整。
      5.结语
      高炉通过降低生铁硅,求得高产、低耗、低成本还有较大空间。外厂高炉成功的经验值得借鉴,主要是:减少人炉SiO:量,稳定原燃料成分,缩短还原时间,控制还原温度,保持炉缸活跃,控制合理的炉渣成分,提高炉顶压力和执行标准化操作。

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