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    工作面端面冒漏区控制技术应用

    来源:六七范文网 时间:2023-06-17 23:30:02 点击:

    贾杨帆

    (潞安化工集团温庄煤业有限公司,山西 长治 046300)

    潞安化工集团温庄煤业有限公司15103 工作面位于15 号煤层一采区西部,工作面西部为实体煤,东部为15102 工作面采空区,北部为15 号煤层开拓巷道,南部为井田边界,走向推进长度1012 m,工作面长度为235 m。开采的15 号煤层厚度平均4.6 m,煤层倾角3°~10°,顶底板岩性见表1。

    表1 15#煤层顶底板岩性表

    15103 工作面已回采至482 m 处,回采至473 m 处时位于工作面25#~47#支架前方煤体出现煌斑岩侵入,侵入区域主要集中在顶板上方以及下方1.5 m 范围内,煌斑岩主要以块状为主;
    工作面回采至475 m 处时,该区域顶板开始出现破碎现象,且伴随着煤壁片帮;
    当工作面回采至478 m 处时位于31#~34#支架前方端面顶板出现冒漏;
    当工作面回采至482 m 处时冒漏区沿工作面走向宽度达3.4 m,沿倾向宽度达4.1 m,冒漏深度为2.4 m。通过现场观察分析,工作面端面冒顶原因主要表现在以下几方面:

    (1)煤岩体硅化影响。15103 工作面在煌斑岩侵入后,煌斑岩附近煤岩体严重硅化,主要表现在煤体成流沙状,岩体成破碎颗粒状,煤岩体平均抗压强度不足20 MPa,稳定性差。当工作面回采至煌斑岩区域时,在回采应力作用下位于煌斑岩附近煤壁岩体垮落,造成端面距加大,顶板冒漏。

    (2)回采工艺影响。15103 工作面回采煤层厚度为4.6 m,工作面采用一次采全高回采工艺,工作面回采至煌斑岩区域时,由于煌斑岩为块状结构,随着工作面落煤,煌斑岩岩块随之垮落,导致工作面端面加大,且顶板不平整成坑洼状。

    (3)支护效果差。工作面回采至煌斑岩侵入区时,由于顶板不平整,且顶板破碎垮落,造成在该区域支架初撑力及工作阻力不足现象。通过现场观察发现,工作面回采至480 m 处时35#~47#支架平均工作阻力不足75%,从而导致围岩在应力作用下出现剪切破坏,降低了顶板承载能力以及煤柱支承强度。

    基于15103 工作面端面顶板冒漏机理,决定对冒漏区围岩进行注浆加固[1-5],提高冒漏区围岩胶结稳定性以及内摩擦角,再对高冒区采取人工假顶进行填充,防止有害气体积聚。

    3.1 新型无机注浆材料加固

    由于传统的有机注浆材料如聚氨酯、马丽散、雷特因等成本费用高且反应产物有毒,注浆过程中水化反应属于放热反应,在封闭空间注浆时很容易出现煤层自燃,所以决定对15103 工作面冒漏区采用新型无机注浆材料进行加固。

    (1)注浆材料成分。新型无机注浆材料主要由超细硫铝酸盐水泥熟料、石膏、石灰以及辅助性材料等部分组成,其中辅助性材料主要由减水剂、缓凝剂、增稠剂、速凝剂等部分组成,各成分配比见表2。

    表2 新型无机注浆材料各成分配比表

    (2)钻孔布置参数。分别对冒漏区内以及附近围岩布置注浆钻孔,冒漏区内共计布置5 个注浆孔,钻孔深度为3.0 m,直径为45 mm,钻孔均匀布置在冒漏区围岩上;
    冒漏区以外钻孔布置在冒漏区前方煤壁上(31#~34#支架前方),共计布置6 个注浆孔,孔深为5.0 m,间距为2.0 m,钻孔布置仰角为45°。

    (3)注浆顺序:安装注浆管→封孔→连接注浆泵→开启注浆泵。先对冒漏区进行注浆,后对附近岩体进行注浆,注浆压力为5.0 MPa。

    3.2 人工假顶施工

    3.2.1 铺设柔性网

    由于冒漏区围岩破碎严重,采用单一锚杆(索)支护以及铺设钢筋网时支护效果差、支护难度大,决定对冒漏区表层围岩采用柔性纤维网进行维护控制。

    铺设柔性纤维网长度为10 m,宽度为5.0 m,柔性网采用宽度为50 mm 纤维带交错编制而成,网格长度及宽度为100 mm,纤维网纵向抗拉强度为500 MPa,横向抗拉强度为400 MPa。柔性网将冒漏区内围岩全部包裹,并在冒漏区内采用锚杆进行固定。

    3.2.2 人工假顶施工

    (1)冒漏区内柔性纤维网铺设完后,在31#~34#支架前方端面顶板施工三架锚索吊棚,锚索吊棚长度为5.0 m,吊棚与支架顶梁平行布置,每架锚索吊棚主要由一根工字钢梁以及两根长度为4.5 m、直径为17.8 mm 锚索组成。锚索吊棚施工后保证钢梁与工作面之间顶板预留0.2 m 间隙,吊棚布置间距为1.5 m。

    (2)两架锚索吊棚施工完后,在其上方铺设钢筋网、风筒布(预留施工口,便于施工人员架顶);
    然后在上覆依次铺设道木搭设木垛,道木长度为2.0 m,宽度为0.3 m,冒漏区内共计铺设两组木垛,木垛内道木成“井”字型布置,如图1。

    图1 15103 工作面冒顶区联合支护技术平面示意图

    (3)冒顶区内木垛架设完后必须保证道木与顶板接触严实,最后采用张拉机具对三架锚索吊棚进行预紧。假顶施工完后对假顶区安装注浆软管并对四周遮蔽严实,然后进行罗克休填充,确保假顶区间隙完全被封堵。

    15103 工作面已过冒漏区,通过对冒漏区采取注浆、人工假顶联合支护后取得了显著应用成效:

    (1)对工作面区采取新型无机注浆材料加固后,减少了水化反应过程中放热量,降低了注浆施工成本费用;
    同时,新型无机注浆材料与传统有机注浆材料相比,结矸率提高了1.5 倍,凝固体抗压强度提高1.2 倍。

    (2)相比单一锚杆(索)支护,人工假顶具有很好让压效果。对冒顶区施工人工假顶后,冒漏区得到了完全填充,实现了冒漏区岩体与假顶胶结为一体,避免了冒顶区瓦斯积聚、煤体自燃现象。

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