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    Q235B钢中厚板断后伸长率不合格原因

    来源:六七范文网 时间:2022-12-17 13:00:04 点击:

    甘雯雯, 肖 娟, 赵贤平

    (广西柳州钢铁集团有限公司 技术中心, 柳州 545002)

    中厚钢板被广泛应用于建筑、桥梁等行业。断后伸长率是衡量钢材力学性能的重要指标之一。铸坯中氢元素含量过高,中心珠光体比例高以及存在带状组织、内应力、夹杂物等均会导致中厚板的断后伸长率不合格,且试样断口出现层状撕裂[1-5]。针对厚度为40 mm的Q235B钢板断后伸长率不合格的问题,笔者采用宏观观察、化学成分分析、金相检验、扫描电镜及能谱分析等方法对不合格试样进行分析,并提出了相应的改进措施,以避免该类问题再次发生。

    1.1 宏观观察

    对拉断后断后伸长率合格和不合格的试样进行宏观观察,结果如图1所示。由图1可知:不合格试样的断口上存在层片状的分离面,该面距轧制面约15 mm,呈脆性断裂,加工面上存在呈断续状线条分布的撕裂孔洞层,与层状断口的脆性区位置相对应;
    合格试样的断口整体呈韧性断裂,有明显的颈缩,加工面上无撕裂孔洞层。

    图1 拉断后断后伸长率合格和不合格试样的宏观形貌

    1.2 力学性能测试

    厚度为40 mm的Q235B钢板试样的力学性能如表1所示,发现批次1092试样的断口伸长率不符合GB/T 700—2006《碳素结构钢》的要求。

    表1 Q235B钢板试样的力学性能

    1.3 化学成分分析

    对断后伸长率不合格试样(批次1092)进行化学成分分析,发现断后伸长率不合格试样的化学成分符合GB/T 700—2006的要求(见表2)。

    表2 断后伸长率不合格试样的化学成分分析结果 %

    1.4 扫描电镜及能谱分析

    对断后伸长率不合格试样的断口进行扫描电镜(SEM)及能谱分析,结果如图2所示。由图2可知:不合格试样的断口为解理断口,大部分呈层片状,具有多个平面,层状区附近存在撕裂棱和韧窝;
    在层状区内存在较多片状或颗粒性夹杂物,其主要含有Fe,Mn,S,Si,O元素,表明其中多数为MnS夹杂物和非金属氧化物。

    图2 断后伸长率不合格试样断口的SEM形貌及能谱图

    1.5 金相检验

    分别在断后伸长率合格和不合格试样的断口处取样,用4%(体积分数)的硝酸酒精溶液侵蚀,观察试样轧制方向的截面组织,结果如图3所示。由图3可知:合格和不合格试样的显微组织均为铁素体+珠光体;
    在不合格试样的夹杂物聚集处或支流汇集处有孔洞出现,在呈河流花样分布的夹杂物处存在铁素体带,其距轧制表面约15 mm,与不合格试样断口宏观形貌的层片状位置相对应。

    图3 断后伸长率合格和不合格试样断口的显微组织形貌

    SEM分析结果显示,不合格试样中的MnS较多,说明钢中Mn,S元素含量比及O元素的含量较高,使得FeS与FeO形成的共晶体熔点变低。Q235B钢的液相线温度理论值为1 518 ℃[6],而该炉不合格试样钢板的中间包温度为1 558 ℃,与理论值相比,该不合格试样钢板的过热度较高,导致生产中铸坯拉速降低,不利于合金元素的均匀分布。能谱分析结果显示,分层断口附近有S元素偏析,主要夹杂物为MnS,说明钢水在结晶器凝固过程中,凝固速率慢,溶质元素S发生了偏聚,溶质原子在熔体中的扩散速率小于晶体生长速率,使部分区域S元素含量偏高,形成了硫化物偏析。Mn元素与不均匀分布的S元素形成了MnS夹杂物,其在连铸过程中上浮,最后凝固,造成局部区域MnS富集,割裂了基体的均匀连续性,增大了钢的脆性,使钢的塑性下降。MnS是塑性夹杂物,在后期轧制控冷过程中容易沿轧制方向变形成条状或聚集性颗粒状,以MnS夹杂物为形核点,会优先形成铁素体膜,并沿着颗粒状硫化物分布,最终呈河流花样状,导致钢板的横向性能变差。宏观观察结果显示,断口为脆性断裂,钢板中的硫化物与基体是机械性结合,结合力较低[7]。当横向的拉伸试样承受外界载荷时,拉应力在某滑移平面开始产生位错,硫化物与基体的交界处为强度最弱区域[8],产生应力集中,随后以非金属夹杂物为起裂点产生孔洞,随着拉应力的增大,较软的铁素体偏析带优先变形并开裂,一些聚集性的颗粒状硫化夹杂物使位错排斥力下降,形成剪切面平台,加快了裂纹的扩展,造成试样分层断裂,最终导致拉伸试样的断后伸长率降低。

    为减小MnS夹杂物带来的影响,提高拉伸试样的断后伸长率,提出以下改进措施:合理控制钢包温度,保持较高的出钢碳含量,降低钢的含氧量;
    选择钢包合适的吹氩流量和时间,保证钢水的纯净,从减少一些有害元素的偏析,从而提高钢材的力学性能;
    增强钢包到中间包结晶器这一过程的保护浇注,做好保护渣吸附夹杂物的工作,加快铸坯凝固速率。

    综合以上措施,优化炼钢过程,使中间包温度控制在约1 530 ℃,减小钢水的过热度。工艺改进前后Q235B钢板的力学性能如表3所示,改进前后分别选取30批试样进行测试,结果表明改进后该Q235B钢板断后伸长率的合格率得到了提升。

    表3 工艺改进前后Q235B钢板的力学性能

    Q235B钢板断后伸长率不合格的主要原因如下所述。

    (1)MnS夹杂物的聚集造成了应力集中,使钢板分层断裂。

    (2)在连铸坯结晶过程中,中间包温度高,连铸坯拉速降低,导致S元素形成偏聚。

    (3)钢板在冷却轧制过程中以硫化物为形核点,形成了铁素体偏析带。

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