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    矿井通风除尘试验装置及PLC监控系统设计研究

    来源:六七范文网 时间:2022-12-15 19:45:06 点击:

    孙云龙

    (山西乡宁焦煤集团神角煤业有限公司 山西省临汾市 042100)

    通风除尘装置在矿山生产过程中有着极为关键的地位,正式生产时主扇风机通电运作,不断向井下供给新鲜空气,以保持井下氧气充足,同时抽取掘进面、工作面等处产生的粉尘、炮烟送至地面,避免有毒有害气体过度堆积,造成休克、缺氧等安全事故。由于通风除尘装置重要性显著,因此设计、运行环节必须保障可靠性和稳定性,相关设备一旦出现长时间故障停运,就可能造成有害气体浓度上升,井下氧气不足,甚至是瓦斯聚集爆炸等问题,严重影响矿山的正常生产。纵观现有矿井通风装置,会发现很多仍旧存在系统结构简单、监测能力欠缺的情况,采集的数据精确性不佳,自动化调节监控滞后,很难满足现实生产需求。

    近年来我国经济增速放缓、科技产业发展,以自动化、智能化为方向的研究成果涌现出来,为该种矛盾的缓和提供了不少可行思路,其中孙建兵[1]以总线挂接式结构为基础,引入CAN总线通信方式,在传感器、总控台之间建立连接,实现了实时化通信和监测数据收集,光纤通信的应用使得误码率明显降低;
    郭建[2]则基于无线WiFi环境开发智能监控系统,融合PLC进行抗干扰处理,外围电路、温控程序等一应俱全,可以为制动调控提供帮助;
    Bi QiuPing等[3]重点关注了自动化控制算法设计问题,借助R型聚类、变异系数法等,确定了通风评价的系统性指标体系。本文综合已有研究成果,引入PLC技术对矿井通风监控系统进行优化改造,从装置选型、电路配备、软硬件设计、交互界面设计等方面阐明思路,整个过程更加具体和全面。

    2.1 结构框架设计

    梳理系统框架时,需要紧密围绕实际需求开展,对于矿井生产活动来说,需要监测的对象是十分多样的,比如风压风速、有害气体、风机运行状态等,因此结构前端应当设置专门的传感器模块,数据采集完成后,由下位机负责接收并作出相应的指令,发送至变频器板块实现闭环控制。本次设计中下位机嵌入PLC S7-300系列,可以较好地应对差异化应用需求,另外配备上位机,设置2台单独运行计算机,可以基于WinCC软件开展组态交互,实现对下位机的监控,整个系统由专项供配电模块负责能源供应,可以最大限度保障矿井运行生产安全性。

    2.2 主通风机选型

    主通风机在整个系统中具有核心性地位,现阶段常用的主要有离心式、轴流式两种,前者由主轴、进气室、叶轮[4]等结构组成,通电运行环节叶轮高速运转,将风流汇聚至螺旋外壳,后期压力逐渐提升,扩散器运作实现气体排放。这种风机的特性曲线较为平稳,在风量阻力变化较小的矿井中较为适用,但调节操作较为繁琐。后者结构较为紧凑,通常只有变流器、扩散器等5个部分,风流在导叶作用下发生方向上的改变,经过扩散筒时流速进一步降低,实现动能向静压能的转换,完成风流的排出。

    2.3 供配电设置

    矿井通风除尘及监控系统设计过程中,需要重点关注供配电可靠性,对于高压供电系统来说,可以配备高压开关柜,借助自动分闸功能防止高压设备损坏,保障手动控制能效,其中主通风机房作为核心,设定为一级负荷单位,直接由110kV变电所供电,采用双回路进线方式。综合实际需求后,选定高压开关断路器型号,额定电压统一为12kV,可以在RS-485串口模块帮助下,与下位机实现连接,实时接收PLC模块指令信号,完成特定场景下的合闸、分闸控制。另外设置切换柜,当矿井通风及监控系统正常运作时,主开关进入接通状态,1、2号及3、4电机对应启动。当切换柜进入备用状态,旁路开关联通并带动电机运行,实现系统备用功能。为保障矿井通风及监控系统稳定、高效运行,细节上也进行了优化,设置了直流屏和不间断电源UPS,能够将交流电转换为更加稳定的直流电,板块采用RS-485通讯协议,可以与PLC下位机实时通讯。

    2.4 变频器选型

    为满足矿井风量调节需求,提升除尘、通风操作的适宜性,矿井装置配备环节,通常会留出一定裕量,以保障新鲜空气供应充足,但传统模式中自动化控制水平较低,出现调节需求时,只能通过手动改变风门、蝶阀状态来实现,虽然操作难度较低,但频繁的调节容易带来磨损,为构件故障埋下隐患,电能消耗量也会相应增大。现阶段我国科技产业迅猛发展、市场格局升级改造,生态理念、环保理念愈发深入人心,变频器技术也由此获得极大进步,在矿井通风除尘装置中引入变频器,不仅可以提升风量控制灵活性,还可以实现节能降耗,保障成本配置合理性。本次设计中引入PH-10-6-1000罗宾康变频器,内部嵌入变压器、控制模块等,可以实现0~100%的转速调节,装置本身的适应能力较强,可以抵御大部分的电压波动问题,即使电压降幅达到45%,装置仍可持续运行。在远程通信方面,引入了PROIBUS DP协议,不同类型数据对应不同DB块,能够完成对PLC指令的接收和解译。

    2.5 PLC硬件配置

    选择PLC可编程控制器时,需要预先明确矿井监测系统功能需求,在此基础上采用针对性思路考察各硬件性能,提升设计适配性。从案例矿井生产实践来看,待实现功能主要包含以下几点:

    (1)远程启停及调速功能,需要结合井下环境状态、变化趋势等,对主扇风机下发启停指令,并做好转速调节和控制,保障运行经济性、安全性。

    (2)接收和分析相关参数,包含电机绕组参数、风机风量、风压参数,以及各项电气参数等,确保系统供电电压、运行效率处于正常状态,将电信号实时转化为可识别数值信号,方便人机交互模块生成运行曲线、报表等。

    (3)主要保护功能,由于矿井生产环境较为复杂,控制协调不当容易发生瓦斯聚集、有毒有害气体充斥等问题,因此主扇风机必须保持不间断运转,PLC模块需要对风机、电机轴承温度等进行识别告警,紧急状态下还要自动停车。

    基于此,在系统不同板块中装设了不同规格、不同性能的PLC模块,其中2台下位机采用315-2DP型号PLC,可以对接存储数据信号,开展运行处理和语法检查;
    变频器通讯模块中,采用PROIBUS DP协议,对应配备CP342-5型号的PLC模块,对系统接口进行扩展,保障通讯顺畅度。处于布线简洁性考虑,上位机、下位机通信设计环节,主要采用了以太网通讯方式,搭配S7-300型号PLC模块[5],分担315-2DP通讯压力的同时,提升了系统扩展性。

    3.1 监测参数梳理

    基于PLC技术开展矿井通风监控系统设计时,主要采用了数字化、智能化思路,下位机、传感器负责接收各节点参数,在工控机的处理下反馈指令,并通过PLC模块完成远程控制,因此逻辑编程环节,要着重梳理需要监测的参数指标,为远程控制、故障报警等功能的实现奠定基础。监测对象可分为两个方面,一方面是井下环境,参数包含风速风压、有害气体含量、瓦斯浓度等;
    另一方面则是主风机等核心设备的运行状态,这里简单阐述几个核心指标的计算方法。

    (1)振动参数信号检测,振动是主通风机运作过程中的常见现象,剧烈振动多由转子不平衡等引发,轴承等构件在长时间的振动、磨损中很容易发生故障,因此在前后轴承上安装传感器,型号为TMS-HZD,外部与PLC、DC模块连接,可以在电感应原理支持下,完成信号的变送,感应电动势为U=B·L·v,其中B代表磁感应强度,L代表磁场中线圈有效长度,v代表运动速度。

    (2)温度参数信号检测,对象主要为电机定子、风机轴承等,当风机超负荷、超时长运作时,这些部件最容易烧坏,为保障稳定性,选用PT100铂热电阻传感器进行数据采集,铂材质本身的物化性质比较稳定,检测精度、效率更高,当电阻温度为0℃时,传回电阻值为100Ω,若温度上升至100℃,电阻值会对应提升到138.5Ω左右,方便工控机判定。

    (3)风量参数信号检测,考虑到矿井作业环境较为特殊,风机运作环节中流场不均匀性、波动性较为鲜明,面对同一测量截面时,可能需要多点布设传感器,检测时间长且任务强度重,测点准确性也很难保障,所以本次设计中,引入分体式组合动压管策略,运算时同样需要先行获得平均速度、风机静压等参数,多点测量求加权平均值,公式为

    3.2 数据采集功能设计

    对下位机PLC系统进行逻辑编程时,可用的表达方式是比较多样的,梯形图、指令表等均是常见种类,考虑到矿井通风除尘装置运行环境较为复杂,数据采集和监测工作量较大,因此选用简洁性较好的梯形图编制方式,使用STEP7平台绘制流程。对PLC监控任务进行拆分细化,防止功能重复、算法冗余带来的效率问题,梳理后将核心任务层分为5个部分,其中FC1、FC2负责数据采集,分别面向变频器、传感器开展工作,FC3、FC4以及FC5负责逻辑控制,分别对应高压开关柜控制、主通风机控制和报警控制。FC1、FC2模块设计实现环节,要重点关注I/O接口的分配问题,基于此引进SM321、SM322和SM323模块负责数字量输入和输出,分别接管变频正转运行反馈、变频就绪反馈、变频故障反馈等,输出端则接管变频停止、变频启动、蝶阀开到位指示等内容。

    3.3 远程控制功能设计

    借助STEP7平台进行编程设计,当技术人员通过上位机发出开始指令,下位机会自行接收信号,并开展初始化处理和自检,待到所有工作准备完毕后,选择适宜的工作方式。若采用自动控制方式,下位机会自动根据实际情况决定启动对象,可以提前设置默认风机,假设默认1号风机,那么下位机还会判定二号蝶阀启闭状态,确认关闭后开启1号蝶阀,以防出现风流短路问题。同时确定风机运行方式,根据单机、双机需求调节变频器。FC3控制模块中,主要设置了连锁控制程序,采用双回路供电,可以确保变频器安全性;
    FC5模块中,主要梳理和优化了报警模块,可以根据需求提前设置矿井风量阈限、毒害气体浓度阈限等,最大限度保障系统运行稳定性。FC4控制模块中,主要控制对象为主通风机,编写环节主要把握以下几个要点:

    (1)蝶阀控制逻辑,蝶阀具有结构简单、调节操作便捷的特征,在矿井通风系统中极为重要和关键,风机运行环节要特别注意风流短路问题,通过PLC逻辑设定联锁算法规避潜在风险。此外,若风机在蝶阀未完全开启的情况下运行,很有可能导致压力集中、过载问题,影响蝶阀的使用寿命,因此逻辑设计时加入了额外的限制条件,配合S5延时器控制蝶阀,以实现瞬时导通和延时关断。

    (2)变频器控制逻辑,优化环节主要防范变频器同时投切问题,这种投切很可能导致电机过载,因此加入延时接通模块,方便主备用切换操作。矿井生产过程中对通风系统稳定性要求较高,所以部分矿井还会安排定期检修活动,此时就对变频器单动联动控制性能提出了较高要求,本次设计中规定,当1#、2#变频器均处于关停状态,且满足上位机远程手动操作标准时,可以进入单动运作。

    (3)风机故障切换,主通风机在矿井安全生产中重要性显著,长时间的故障停运可能导致井下缺氧、瓦斯聚集等情况,所以PLC逻辑编程环节,还需要设置故障切换功能,若故障发生、且短时间内无法自动修复,那么下位机会自动检测备用风机状态,经过延时后完成切换。

    (4)风量自适应调节,自适应调节是新型控制监测系统的重要功能,可以在保障安全的同时,显著降低能耗。旧有模式中对自适应调节的精确性控制不佳,很容易出现限值过高、过低的情况,诱发通风不良或电能浪费问题,而PLC技术的出现较好地解决了这一困境,运行环节应当先计算实际需求风量,对各工作面、巷道等需风量总和进行判断[7],并比较实时数据与理论需求量的大小,根据比较结果自动调节,保障系统经济性、实用性能。

    3.4 故障报警设计

    PLC技术及远程通信技术的引入改变了传统模式下,通风控制响应缓慢、准确度低的情况,内置的自调节算法还能对异常隐患进行识别和调节,最大限度保障系统运行可靠性。但受到井下运行环境、运行时长等因素的影响,系统故障停机隐患无法完全排除,一旦遇到自动复位失败的状况,系统可靠性、稳定性就会大幅降低。因此设计环节还增加了报警组态模块,可以对变量参数情况进行检测,如果超出正常阈值即发出告警信息,以文本消息提示可能的故障类型,为后期的检修排查工作奠定基础。报警功能由指定模块承担,模块与内部数据库对接,可以实时提取额定参数值、历史参数值等,运行过程中可以基于实时数据进行对比分析,并判断是否出现超限值状况,如果判定为异常则借助延时置位开关发出告警,提示现场人员注意。主通风机系统中,故障检测对象较为多样,包含高压供电系统故障、变频器故障等,可以通过消音、复位等操作结束警报。注意参数阈限的设置务必要符合使用需求,以案例二号电机为例,本次设计中将后轴承温度上限设定为90℃,超过这一上限风机会承受较为严重的负面影响,因此逼近、超过上限值后,系统会自动告警并弹出提示信息,最大限度保障矿井监测、检修响应速度,其他参数上限参考值可见表1。

    表1:矿井通风除尘装置参数报警上限节选

    4.1 上位机界面设计

    上位机是监控功能集成、整合的重要平台和通道,本次实践中主要借助WinCC组态软件开展设计,所搭建的HMI界面中,主要包含用户登录模块、风机监控模块、供电系统监控模块、运行参数报表、曲线转换模块、报警记录模块等。所有界面设计过程均在WinCC Explorer平台完成,灵活运用“图形编辑器”“标准板”等选项简化操作。用户登录模块采用账号密码管理方式,管理员负责所有账号的创建、保管,点击“添加用户”按钮,并设定角色、权限即可新增账号,出于安全性考虑还可以限制单次操作时长,定点强制退出。为方便操作生成了专门的登录按钮,语言脚本为:

    出于操作便捷性考虑,画面设计时还增添了切换功能,风机监控、供电系统参数等模块按钮统一放置在界面底部,可以根据需求自行点击跳转。对于上位机来说,参数显示与分析功能最为关键,设计环节,将输入输出与变量对应关联,同时更改更新方式,保障参数变化情况的实时同步。变量设置环节要兼顾内部、外部两种变量,前者主要包含属性名称、数据类型等,可以为画面调用、地址引用提供支撑;
    后者则用于PLC外接通讯,包含数据名称、类型等,考虑到矿井通风除尘系统自动化运行进程较为复杂,PLC逻辑编程时,逐一定义的工作量较大,很容易发生错漏问题,因此可以借助SIMATIC WinCC Configuration Tool辅助建立变量,以提高PLC编程效率。

    4.2 通信模块设计

    矿井生产环境相对特殊,信号传输过程中容易受到电磁、地层等多重因素干扰,上位机、下位机通信模块设计时,不仅要考虑速度、稳定性,更要兼顾丢包率、兼容性等问题,基于此,本次设计引入工业以太网,搭配TCP/IP协议完成通讯。用该种通信架构代替CAN总线模式,可以减少现场环境对线路布局的限制,资源共享、传输能力也明显提升,当下位机有通信需求时,无需借助专用CP1613网卡完成,而是直接通过以太网卡即可交换数据,成本更加低廉,PLC调试编程也更加便捷。本次设计主要嵌入了CP343-1 Lean模块,可以在计算机中自行设置IP地址、子网掩码等,以增强网络安全性。

    4.3 系统功能测试

    完成通风装置及PLC监控系统设计后,对整体架构的运行情况进行运行测试,启停与切换测试环节,将风机风窗全部打开,主通风机进入空载状态,以上位机平台为依托,切换至手动控制状态,发现所有启停操作可以控制在1min以内,主备切换动作也仅有3min左右。切换到自动状态后,变频器故障切换、风机一键启动总计用时不超过1min,主备风机切换也仅有2min。

    矿井通风除尘装置及监控系统设计完毕后,开展了实地运行测验,案例矿井每年产量150万吨,开拓系统以主井为核心,分布1#副井、2#副井,通道中风量约为220m3/s,主风机运作环节,地面新鲜空气从两副井送入,经过运输巷、穿脉巷后,到达人行通风天井和掘进面,最后从回风井排出。

    综上所述,本文设计和实现了一种基于PLC模块的矿井通风监控系统,选用FBCDZN034/2×800主通风机,搭配PH-10-6-1000罗宾康变频器、高精度振动传感器、温度传感器等,能够较好地实现井下瓦斯浓度、设备状态监测,同时实现远程一键启停、蝶阀控制、故障报警等功能。在此基础上引入WinCC组态软件辅助完成上位机界面设计,仅测试运行响应速度良好,能够满足矿井通风除尘系统稳定性、安全性需求。经过实际投产运行,每年可节省电量110万千瓦时,矿井营收能力、设备管理能力都得到显著提高,实践环节可以适当借鉴该种设计思路,根据实际需求完善和更改PLC编程逻辑,增强系统灵活性、适用性。

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