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    大直径泥水盾构长距离软硬不均复合地层应对措施

    来源:六七范文网 时间:2022-12-07 10:00:09 点击:

    王永喜 柳值

    【摘 要】杭州环城北路—天目山路(中河立交—古翠路)地处快速路路网骨架干道,是缓解城市中心区域通行的主要大动脉,为了提升该路段通行效率,项目改造工程刻不容缓。文章针对长距离穿越软硬不均岩性多变地层施工难点进行分析,重点介绍了13.46 m大直径气垫式泥水平衡盾构施工面临的主要风险,以及施工中遇到的结泥饼、沉降、超限等一系列问题,并对上述问题逐一进行解决,同时总结出一套安全高效的施工方案,希望为类似项目提供借鉴。

    【关键词】大直径盾构;软硬不均地层;应对措施

    【中图分类号】U455.43 【文献标识码】A 【文章编号】1674-0688(2022)04-0082-03

    0 引言

    随着城市化进程的不断加快,城市交通日益拥堵,为缓解交通堵塞等问题,大直径隧道建设数量随之增多。大直径盾构具有技术先进、安全可靠的施工优势,成为当前主要的施工工法。但由于我国地质环境复杂,存在软硬不均岩性差异较大的复合地层,因此传统的盾构设计方案针对性不强,在实际操作中存在诸多问题,必须依据项目实际状况采取针对性的施工方案。

    1 工程概况

    环城北路—天目山路(中河立交—古翠路)提升改造工程是杭州“天目—环北—艮山”快速路的中段部分,沿天目山路东西走向,分东段和西段2个标段,分别由2家单位施工,盾构隧道内径为11.9 m,管片外径为13 m,环宽2 m,采用“中铁装备”4台直径为13.46 m气垫式泥水平衡盾构施工,2台盾构由1号井始发自西向东掘进880环,另2台盾构由3号井自东向西始发掘进886环,贯通后均从中间2号井接收退场。

    1.1 周边环境

    本工程盾构隧道沿城市主干道天目山路敷设,沿线两侧建构筑物众多,地下管线密集,需穿越城市地表内河,需下穿地铁2、10号线及预留的地铁3号线,要求沉降控制精准,施工难度极大。

    1.2 地质条件特点

    隧道区间顶部覆土6~34 m,主要穿越地层及特点见表1。

    东段盾构隧道土层长度641环占72%,上软下硬长度245环占28%,隧道主要以土层为主,上半断面均含有淤泥质黏土、粉质黏土。西段盾构隧道上软下硬长度670环占76%,硬岩长度120环占14%,土层长度89环占10%,隧道主要以上软下硬、左软右硬复合地层为主,上半断面均含有碎石夹黏土、全风化含砾粉砂岩,地层复杂多变,岩性差异大。

    1.3 盾构机选型设计

    本项目结合长距离软硬不均地质特点及风险,对盾构机刀盘进行优化设计。

    1.3.1 盾构主要参数

    主机长约15 m,驱动功率为4 900 kW,额定工作扭矩为29 950 kN·m,最大推力为18 857 t,工作压力为6 bar,最大掘进速度为50 mm/min,装机功率为8 685.2 kW,最大进浆流量为2 100 m3/h,最大排浆流量为2 500 m3/h。

    1.3.2 盾构机及配套设备选型

    本工程选用常规刀盘,采用8条辐中心支撑设计形式,刀盘开挖直径为φ13 460 mm,总厚1 024 mm,开口率为31%。安装双刃中心滚刀6把、单刃滚刀82把、刮刀121把、边刮刀16把。

    1.3.3 泥浆处理系统配置

    东段泥浆处理采用泥水分离设备+管道直排上船方案,安装了2套3000型分离设备及管道输送系统。西段泥浆处理采用“泥水分离设备+压滤机+离心机”方案,左右双线采用2组2 600/20型泥水分离设备,经过一、二级旋流后采用3台离心机和6台压滤机处理方案[1]。

    1.4 主要风险及施工情况

    西段盾构区间地质复杂,以上软下硬地层为主,刀盘设计以考虑硬岩段破岩能力和强度为主,因此牺牲了刀盘开口率,而且糊刀盘易结泥饼,掘进异常艰难并引发一系列问题,目前分别施工到339/490环,共带压开仓清理泥饼更换刀具86次,有效掘进时间仅占50%。东段以土层为主,掘进比较顺利,共带压开仓6次,有效掘进时间占87%,单日单台最高掘进11环(22 m),月最高210环。

    2 长距离软硬不均地层主要风险及处理措施

    西段盾构区间长距离软硬不均地层出现了一些风险,如浅覆土始发地面隆起10 cm、从未封堵好的勘察孔渗水、跑浆泄压、管片上浮10 cm等,这些风险问题在试验段阶段得到有效解决,以下主要针对糊刀盘结泥饼及沉降超限的应对情况进行介绍。

    2.1 糊刀盘结泥饼问题及应对措施

    2.1.1 糊刀盘结泥饼的征兆

    掘进参数异常无法正常掘进,是结泥饼前兆。在右线掘进至105环时,此时掌子面地层是碎石夹黏土、全风化含砾粉砂岩、强风化含砾粉砂岩、中风化含砾粉砂,泥浆比重为1.1,速度降低至3~5 mm/min,刀盘转速为1.9 r/min,贯入度为2~3 mm,总推力达到70 000 kN,刀盘总轴承推力超过上限值22 500 kN,刀盘扭矩为6 000 kN·m,参数变化超过上一环10%以上,并且增大推力调整转速,泥浆比重调整至1.0 g/cm3以下,扭矩速度仍无变化,并有恶化趨势,初筛无明显渣土排出,排出泥浆温度升高,泥块超过40 ℃,通过空载环流再复推,情况没有改善,无法正常掘进,初步判断这种现象是糊刀盘结泥饼征兆。

    2.1.2 糊刀盘情况检查及处理

    降低泥水仓液位后通过可视化系统观察发现,刀盘开口处、滚刀与刀箱间隙全部被泥土糊住。105~106环掘进时先后尝试在泥水仓加入工业洗洁精润滑,注入分散剂和双氧水浸泡刀盘等措施,都没起到分解作用。最后在107环实施带压进仓检查,人员进仓后发现整个刀盘开口、滚刀与刀箱间隙全部被泥土硬块糊住,中心区已经硬化固结,对泥饼进行清理并对磨损刀具进行了更换,此次历时15 d,清理刀盘泥饼8 d,更换刀具7 d,共进仓32仓,更换单刃滚刀76把。在这种地层下,右线自93环、左线自107环开始,左、右线均表现为推进10环左右,刀盘就完全糊死,需要进仓清理并更换刀具[2]。

    2.1.3 糊刀盘结泥饼原因分析

    经过研究分析,糊刀盘结泥饼主要是地质特性引起,在碎石夹黏性土、强风化(含砾)粉砂岩、中风化(含砾)粉砂岩地层中,黏土矿物含量高,黏性极大,地层中20 mm以上砾石含量高达60%。对凝结的泥饼取样分析,黏粒蒙脱石含量达到59%,易吸水形成胶结物,在被挤压摩擦后导致刀盘开口及刀箱全部糊死,同时地层中的碎石、砾石与胶黏物质结合后,加快了糊刀盘结泥饼的速度。始发段前70环地层中含粉质黏土地层占比较大,扭矩速度参数正常,掘进比较顺利,即使泥浆比重达到1.3仍能正常推进。东段区间隧道以粉质黏土为主地层,500环之前没有发生糊刀盘现象,也没有更换刀具,掘进非常顺利。

    2.1.4 采取的防治措施

    防治措施:①根据参数变化情况,制定每10环主动带压进仓检查,把勤检查作为常态措施,每环有计划降液位利用土仓可视化系统勤查看刀盘刀具工作状态。②掘进时,确保中心冲刷流量保持在1 000 m3/h以上,掘进30 min,对气垫仓进行环流洗仓,防止滞排造成携渣不顺。③排浆比重严格控制在1.15 g/cm3以内,此阶段地层黏土黏粒成分非常高,泥浆比重上升非常快,每环废浆1 400  m3,关键是做好配套压滤能力保障及渣土外运组织。④在碎石夹黏土、强风化、全风化含砾粉砂岩地层刀具配置,将滚刀更换成撕裂刀,糊刀情况有所缓解,并且避免了糊刀后滚刀偏磨现象。⑤提前对进仓点进行预加固处理,降低土体渗透性,为带压进仓能够成功实施创造条件。在隧道拱顶碎石夹黏土、全强风化含砾粉砂岩地层,进行挤密注入单液水泥浆固结,不仅减少地面漏气影响,还可以防止带压进仓作业转动刀盘时,扰动拱顶掉块形成空洞隐患。

    2.2 沉降超限问题及应对措施

    2.2.1 沉降超限问题经过

    5月31日下午在左线165~168环位置,盾构机停机做泥膜保压,准备进行带压进仓作业,人员进仓发现拱顶上方有掉块现象,并且12点位有清水流出,人员停止作业撤出后,将泥水仓立即充满泥浆平衡,压力稳定在2.1 bar(埋深19 m)。在1 h后地面巡视值守人员发现165环处绿化带也出现涌水(该处有1根DN400给水管),将自来水管道关闭后,从涌水位置有泥浆涌出,盾构机当时压力为2.0 bar,液位每分钟下降2 cm,随着冒浆量增大,泥水仓液位持续下降,水管处绿化带2 m×3 m范围出现沉陷情况,项目部立即进行现场封闭应急处置,抽排泥浆并用砂浆回填处理,对交通安全未造成影响。

    2.2.2 原因分析

    原因分析:①盾构机目前停机位置为绿化带,隧道拱顶为碎石夹黏性土,地质松散并存在裂隙,渗透系数较大,上方自来水管材质老化渗漏造成土体浸泡松软,地层经扰动后进行泥浆环流时,导致地面冒浆,泥浆携带泥土流失造成绿化带较大沉降,这是主要因素。在未施工前,该水管已发生多次自然爆裂涌水情况,当时正在分段改造中。②在此类地层下,盾构机掘进困难需要频繁带压开仓清理刀盘和更换刀具,在气压作业过程中,泄气量虽然符合10%的规范安全要求,但是高压气体在地层形成逃逸通道,对地层产生直接扰动。盾构机在此处带压进仓停机时间长,泥浆长时间浸泡造成土体软化也是沉降的诱因。③推进过程中发生2次泥浆泵及管路堵塞,造成压力波动0.3 bar,增大对地层冲击,加剧了泥浆在地层中的扩散范围。

    严格控制掘进参数环流管理及停机时泥水仓泥浆质量,措施如下:①在不良地质掘进,确保掘进时参数稳定。推进速度保持在7~12 mm/min,压力波动小,统计好出渣量,防止结泥饼,减少带压进仓频次。掘进时泥水仓压力设定高于临界值0.2 bar,防止周围土体水分渗入泥水仓破坏泥膜或者降低土仓泥浆质量,每环推进结束后,定时进行泥浆循环。②停机时严防气垫仓液位上涨。按照经验值,液位下降正常,每小时液位下降1 cm正常。长时间停机必须采用高性能泥浆填充泥水仓,隔板上部取样黏度不应低于30 s,比重不低于1.1 g/cm3。刀盘每4 h间隔以0.8 r/min左右旋转5~10 min,达不到以上指标,应重新制浆置换。③带压进仓作业时,泥水仓压力设定高于临界值0.2 bar,新膨润土浆黏度至少在80 s以上,液置换完成泥浆比重不低于45 g/cm3。带压进仓发现拱顶上方或前方掉块形成空洞,立即停止作业,创造条件快速恢复掘进,在空洞到达中盾位置后,利用空洞稳定的时间效应,在地面采取跟踪注入双液浆进行回填密实,避免塌陷风险。④对不良地质采取注浆预加固处理,防止带压作业时掌子面掉块形成隐患。对地面管线及地面空洞检测,发现异常及时处理。

    3 对类似项目管理建议措施

    3.1 地质是基础

    对地层变化段进行补勘验证,要以最准确的数据为施工提供依据。复合地层大盾构断面内地质偏差极大,本项目西段区间经常有5种以上地层交互存在,岩性突变很大,对换刀点的设定、掘进参数判断,以及施工风险、工期风险评估更加困难[3]。

    3.2 设备是关键

    对盾构机选型设计要深入调研,本项目所设计使用盾构机在环流系统、刀盘开口率等方面存在一定问题,左右线分别在240环、335环全断面岩层对盾构机进行了改造。包括割除刀盘3道环筋内外2道,对环流系统进行改造。刀具进行优化配置,在土层及强风化地层,撕裂刀应对糊刀盘结泥饼比滚刀效果好。在黏土层、砾石、碎石块较大的上软下硬复合地层,建议选型双模盾构,其特点是在泥浆环流掘进过程中,同时开启泡沫系统、螺机系统,既可以避免刀盘结泥饼,又可以快速利用螺机辅助排渣,避免滞排现象。为保证不堵泵,在排浆泵之前设计滚轴式采石箱。据了解,成都至浦江铁路工程紫瑞隧道12.84 m大直径土压-泥水双模盾构施工取得非常好的效果,获得业界好评。

    3.3 管理是根本

    工期进度目标要科学合理筹划,在掘进参数发生微小变化应坚决停机进仓检查,避免造成严重后果。施工方案论证一定要聘请有类似地层经验的权威专家,不能为纯粹通过评审而评审,而且专家要固定。项目部团队要做到精细管理,每掘进30 cm要对主要参数、泥浆质量、环流系统、洗仓时间、出渣情况进行记录分析,扭矩速度微小变化要敏感,发现异常勤检查,要有泥浆指标红线意识。加强监控量测管理,对盾构推进刀盘前100環、盾尾后20环实施动态地震波检测,对路面进行24 h巡视及蹲守,做好预警分析和应急管理。

    4 结束语

    大直径盾构开挖断面大,在上软下硬复杂地质施工难度极大,虽然大直径盾构施工技术已经日趋成熟,但是复杂地层难免遇到波折,还需要深入研究总结,要重视精细管理。只有将地质、设备、人员管理等因素有机结合起来,才能克服结泥饼、滞排、沉降及刀盘刀具磨损难题,保证项目顺利实施,推动大盾构事业的发展。

    参 考 文 献

    [1]李凤远,赵海雷,冯欢欢.超大直径泥水盾构施工风险防控方法研究[J].施工技术,2019,48(19):100-105,

    109.

    [2]孙善辉,陈馈,王助锋.大直径泥水盾构针对长距离施工的优化[J].隧道建设,2012,32(2):245-249.

    [3]陈健,黄永亮.超大直径泥水盾构施工难点与关键技术总结[J].地下空间与工程学报,2015,11(S2):637-

    644,660.

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