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    浅析发电厂如何通过对工频高压电机的变频改造降低厂用电:高压工频电机定子温度标准

    来源:六七范文网 时间:2019-05-04 04:48:39 点击:

      [摘 要]厂用电率,是反映发电厂经济性能的主要技术指标,近年来,减少厂用电,降低运行成本,成为发电企业的一项重要工作目标,其中,通过提高运行管理,改造陈旧设备等措施,降低了部分设备用电量,但作为“耗电大户”的厂用系统的工频高压电机,无法通过以上措施更进一步的降低能耗,而对其进行变频改造,成为降低厂用电的有效方法。
      [关键词]节能;高压电机;变频;改造;厂用电率
      随着我国国民经济不断发展,节能降耗,走可持续发展道路成为我国的重要国策,火力发电厂作为提供电能的重要企业,同时又是消耗能源的大户,其中,减少厂用电,成为发电厂提高经济指标的关键课题,通过对工频高压电机的变频改造降低厂用电量,是很多企业的明智选择,如华电能源哈尔滨第三发电厂,该厂通过对一些大容量用电设备的变频改造,降低了厂用电量,收到了良好效果。
      以对600MW#4发电机组凝结水泵的变频改造为例:
      一、改造前设备运行状况
      按发电厂可靠性设计,发电厂厂用系统的水泵、风机的拖动电机,其功率均大于水泵、风机本身功率,留有富裕容量。而且很多水泵在运行中,并不需要满负荷出力,因此水泵在工频状态下运行,系统水压过大,常需关闭阀门,只留少量开度调解流量,从而浪费了电能;另一方面,阀门处于半开位置运行,水流(尤其是一些灰水泵)对门板冲击磨损严重,减少了阀门使用寿命。风机情况大致相同。
      这个厂的600 MW 4号燃煤发电机组,其凝结水泵流量大于机组所需最大凝结水流量,电机功率也大于凝结水泵最大输出功率,运行时采用调节气动调节门控制凝结水流量,发电机组在额定负荷下运行时,凝结水泵效率较高;而机组在低负荷运行时,电动调门长期固定在 20%~40%开度,气动调门在30%~60%开度调节,凝结水泵效率很低,浪费了电能。
      另外,气动调门动作迟缓故障较多,不能适应长期频繁调节,一直不能正常投入自动运行;凝结水泵在工频启动时,电动机受到的机械、电气冲击较大,经常发生转子鼠笼条断裂事故。
      二、凝结水系统变频改造设计方案
      电气一次回路按“一拖二”方案设计,实现1台凝结水泵变频运行,另1台凝结水泵工频备用,并可切换。
      三、控制方式
      a.正常运行控制:变频泵单台运行时,利用高压变频器对水泵电机的转速调节去控制除氧器水位。
      b.凝结水泵在变频运行中跳闸,切换为工频运行时:电动调节门按照最大速率关到一定开度后,运行人员根据当时负荷和除氧器水位手动调整气动调节门开度,保证除氧器不发生满水或缺水。
      四、改造后效果
      a.机组低负荷运行时:凝结水泵处于变频运行方式下,维持在30-40HZ,节约了大量电能。
      b.机组满负荷运行时:上水调门全开,变频装置根据机组负荷调整凝结水泵,维持在40-50HZ,变频调节响应速度很快,水位调节品质有了很大的提高。
      c.单台凝结水泵变频运行遇故障跳闸:联锁启动备用泵。
      五、效益分析
      a.直接经济效益。该厂电气及热力试验专业人员选取 5种具有代表性的负荷分配各 1段,基本涵盖了该厂600MW机组中不同时期的负荷情况,使用功率测试仪表对凝结水泵在改造前后 5段的实测数据进行比较,经过计算,日平均节约电能21225 kW·h,年平均节约费用127万元,减少了厂用电消耗,降低了运行成本。
      b.间接经济效益。避免了凝结水泵在工频启动时,启动电流对电动机的冲击;电机低速运行,减少了发热老化,轴承磨损,从而降低了电机维护检修成本;功率因数也由原来的0.80左右提高到0.88;采用变频调节,其控制调节品质好于调门调节,有利于 DCS对凝结水系统的控制。
      近年以来,该厂分别对2台补给水泵及1台灰浆泵的三台0.4KV电机、4台6KV送风机、 4台6KV引风机和4台6KV凝结水泵进行了变频改造,厂用电率明显降低,并减小了补给水泵及灰浆泵阀门本体的磨损,降低了引风机本体震动及风门、电除尘导流孔板、极线极板的磨损,经济效益显著。
      此外,除供热系统改造新安装部分大量采用高压变频装置控制水泵电机外,该厂仍有多台大容量高低压电机工频运行,其中1000KW以上20多台,均可根据设备利用率、投资回收时效等参量进行论证后,实施改造,利用变频改造降低厂用电率,仍有很大空间。通过实践证明:对工频高压电机的变频改造,是发电厂节能增效的有效途径。□
      (编辑/刘佳)

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