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    【液压顶起装置改造在设备自控中的作用】自控液压拉紧装置

    来源:六七范文网 时间:2019-05-02 04:40:59 点击:

      摘要 洛阳卷烟厂制叶丝膨胀设备SH624B型薄板式烘丝机关键部件烘筒重量约21.985kg吨。根据设备使用和操作注意事项的要求,在每周、月放假休息前或设备长时间停止运行时,需启用液压装置顶起烘筒,消除四个支撑棍轮的定点应力负荷,保证棍轮、烘筒的运行效果。但在实际操作中,由于液压顶起装置系统不完善,造成顶起装置不能持续保持上限位置,支撑垫铁不能正确旋入,影响顶起装置的工作效果,增加维修的工作量,且存在一定的安全隐患。通过在液压顶起系统中增加锁止阀控制组件和优化装置控制参数,提高设备的自动化运转水平,减少维修工作量,消除潜在安全隐患。
      关键词 薄板式烘丝机;顶起装置;改造;设备自控;作用
      中图分类号 TG333 文献标识码 A 文章编号 1673-9671-(2012)092-0178-01
      洛阳卷烟厂制叶丝膨胀设备采用的是SH624B型薄板式烘丝机,它的烘筒直径尺寸1920毫米,长度8000毫米,重量约21.985吨。日常工作过程中,烘筒依托四个辊轮支撑运转,但在每周、月放假休息前或设备长时间停止运行时,按照使用和操作注意事项的要求,应开启液压升降装置顶起烘筒,消除前后四个支承辊轮的定点应力负荷,以保持设备正常运转。
      但是在实际操作中,由于顶起装置不能持续的保持高位,致使防止滚筒自重下落的四块垫铁(标号为1#、2#、3#、4#垫铁)不能按程序设定自动旋转到位;通过对3-4月垫铁到位情况的统计调查,每次只有一块或两块垫铁能到位,准确率仅有50%。达不到设备操作要求,需对薄板烘丝机液压顶起装置进行改造。
      1 存在问题及分析
      1.1 液压顶起装置不能处于上限位置
      经现场察看分析,发现在顶起装置到达高位后,由于液压系统回路中没有设置液压油回流的控制器件,加上烘筒自身重量较重,致使装置不能始终处于顶起上限位置。
      1.2 四块支撑垫铁旋入速度不一致
      通过现场对供油管路进行测量,1#、2#、3#、4#四块垫铁的供油管路铺设长短不同(如表1所示),造成垫铁旋入速度不一致,使垫铁旋入不能达到标准要求。
      1.3 维修调整工作处于烘筒底部,调试中存在安全隐患
      每次调整垫铁需进入机架内部进行,薄板烘丝机机架内部分布有蒸汽和热风管道,维修频次多,容易造成人身接触烫伤。
      2 改进措施
      为解决以上存在的问题,通过深入调查、分析研究和技术交流,需对顶起装置进行改造,优化管路铺设,减少维修调整次数,才能提高设备运转水平,避免安全事件的发生。
      1)液压顶起装置不能处于上限位置的问题,采取更换四条固定螺丝,在回油管路控制端加装型号为ATC-80×25ZW的液压锁控件(如图1所示),有效解决了顶起装置不能处于上限位置的问题,保证了垫铁有足够的旋入间隙。
      2)针对四条输油控制管路速度不一致的问题,根据管路压差公式:
      △P=0.000698×USLQ/d4。
      在管路横截面积相同的情况下,只有液压油管的长度一致,才能获得均衡一致的液压油流速。通过对液压油的管路进行改造,解决了输油管路长度不一致的问题。
      3)通过对顶起装置控制和对输油控制管路进行改造,顶起装置系统工作可靠,顶起到位,维修调整次数减少为0次(如表2所示),有效避免人身伤害的发生。
      3 取得效果
      通过对设备进行技术改造,取得了以下效果:
      ①完善了薄板烘丝机液压顶起装置系统功能,提高了设备的自动化控制水平和优良加工性能;
      ②降低维修工作量。改进前,每月基本需要两人配合调整垫铁四次。改造后,垫铁到位准确率达到100%,调整次数为零次,极大的降低了维修工作量,消除了潜在的人身烫伤安全隐患;
      ③此次顶起装置改造,解决了薄板烘丝机顶起装置作业中存在的固有缺陷,取得了良好效果。有此种类型的薄板烘丝机,都可以进行此技术改造的推广应用。
      4 结束语
      通过对SH624B型薄板烘丝机设备顶起装置和输油管路进行技术改造和参数优化,解决了顶起装置不能保持上限位置、垫铁旋入到位率低的问题,提高了设备的自动化控制水平,垫块旋入到位率由改造前的50%提高到改进后100%,同时解决了顶起装置作业中存在的固有缺陷,取得了良好的社会效益和经济效益。
      参考文献
      [1]何存新.液压元件[J].机械工业出版社.
      [2]孙涛.液压与气动技术[J].中南大学出版社.
      [3]编写组编.卷烟工艺与设备:轻工业技工学校统编试用教材[J].轻工业出版社.
      作者简介
      张世强(1975—),男,大专学历,毕业于中国科技大学机电一体化,助理工程师,主要从事烟草设备的技术攻关与创新改造。

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