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    铁水扒渣机 [铁水预处理扒渣机设备改造实践]

    来源:六七范文网 时间:2019-04-17 04:40:02 点击:

      摘要:针对铁水预处理扒渣机作业运行中常见的故障,分析故障的原因,并采取相应的措施实施改造,取得较好效果。  关键词:铁水;扒渣机;故障;措施  中图分类号:TF704 文献标识码:A 文章编号:1671-7597(2012)01200171—01
      0 前言
      铁水是转炉炼钢的主原料,铁水质量的好坏对炼钢工序和钢的质量有
      直接影响。铁水中高炉渣Si02含量较高,若随铁水进入转炉工序会导致石
      灰消耗量增多,渣量增大,喷溅加剧,且损坏炉衬,降低金属收得率,损
      失热量等。为此,铁水在进入转炉之前应进行扒渣处理。
      扒渣机是铁水预处理工序的重要设备,主要是除去铁水经脱S、脱P、
      脱Si后的浮渣以及高炉渣,提高铁水的洁净度,实现少渣或无渣情况,改
      善转炉炼钢工序炼钢主原料的质量。据统计,每减少1吨高炉渣,可以少
      出2吨转炉渣。
      莱钢特钢事业部银前铁水预处理工序共有三台扒渣机,负责两座
      120t氧气顶底复吹转炉炼钢所需铁水的除渣任务。由于在实际运行中扒渣
      机为满负荷作业,作业频次较高,三台扒渣机故障率较高,造成铁水除渣
      效果不好,严重影响后序工作正常开展,甚至由于铁水供应不及时,造成
      非计划停产,生产比较被动。为此,通过对故障系统研究分析,实施了一
      系列熬改措施,效果显著。
      1 设备简介及故障分析
      1.1 设备简介。扒渣机为YS-12000型液压伸缩杆式扒渣机,该扒渣机
      设计四种运动:由扒杆的往复伸缩和扒杆的水平回转运动及扒杆的上下倾
      动来完成扒渣所需的直线或曲线运动轨迹。由垂直升降油缸可调整扒杆对
      铁水罐铁水渣面的理想位置高度。该扒渣机核心控制系统是液压系统,用
      以实现上述四种运行。
      1.2 故障分析。1)扒渣机的水平回转、垂直升降、上倾下倾、扒杆
      伸缩等动作运行,是由四组手动换向阀控制。在生产实践中,手动换向阀
      动作频繁,手柄坏和阀芯卡死故障率比较高,容易造成设备在运行中停
      机,影响正常扒渣作业。2)液压管路漏油,包括钢管、高压软管以及连
      接接头等处的漏油。扒渣机液压系统工作压力高达12MPa,以及液压系统
      本身存有的高压冲击特性,引起的液压管路强烈震动,特别是硬性管道弯
      曲处内应力很大,管路容易产生横向裂纹而漏油。部分高压软管因强烈震
      动磨损过量损坏后而漏油的现象也频发。管路接头为平头加O型密封圈密
      封形式,经常因O型密封圈损坏而漏油。3)扒渣机扒杆分内杆(即扒杆)
      和外杆组成,外杆起支撑导向内杆作用,并为内杆提供驱动力。外杆上装
      有两个液压马达,通过链轮与双排链条传动内杆,实现扒杆往复运动。在
      运行中,由于链轮与链条间的配合尺寸偏差较大,辊套磨损过量导致链条
      损坏,甚至造成链条断裂,造成设备故障。另外,扒渣机扒渣作业时,飞
      扬的氧化铁皮易飘落至链槽内,也加大了链轮、链条的磨损。4)由于生
      产节奏快,扒渣机作业频次较高,扒渣头处于高达1400℃铁水表面作业,
      受高温辐射严重,致使支撑扒杆运行的前托辊和前导向测辊润滑不良,辊
      子轴承损坏,无法转动,导致扒杆与辊子问的摩损加大,经常产生卡滞不
      动现象。
      2 研究与对策
      1)通过对扒渣机工作时间a内的故障分析,可以看出液压系统的故障
      高达71%,见表1。解决扒渣机液压系统故障,是首要解决的问题,解决油
      液污染问题又是重中之重,是首要解决的问题。由于扒渣机所处工作环境
      差,氧化铁皮到处飞扬,易污染油液,通过密封液压站、注新油时进行过
      滤、定期更换进回油滤芯等措施保障油液等级。2)液压油泄漏是扒渣机
      液压系统故障的主要原因之一,液压系统漏油,不但增加设备停机时间,
      降低生产率,而且造成油液浪费,增加生产成本,污染周围环境,严重影
      响着扒渣机设备安全、稳定运行。对于液压管路漏油现象,通过改造管路
      接头形式、增设管路管夹等措施加以改进。管路接头形式由原来的平头形
      式改为球头连接方式,有效降低了管路油液泄漏率。对振动较大的管路,
      重新增加了管夹,管夹处装减震垫,减缓管路的震动。同时,加大管路的
      点检维护力度,一经发现高压胶管龟裂、变硬或鼓泡现象,立即更换,并
      对处于高温易损区的高压胶管,通过包扎隔热层等措施做好软管的隔热防
      护,提升了软管使用寿命。3)手动换向阀阀芯卡死的主要原因为油液污
      染或手动换向阀复位弹簧损坏,这时需更换手动换向阀或提高油液等级。
      手柄故障主要是由于设备使用频繁,操作人员操作不规范,用力过大、过
      猛导致手动换向阀手柄损坏或铰链推动推杆失效,此时需及时更换手柄或
      手动换向阀,保证设备正常运行。4)由于扒渣机处于高温粉尘环境中作
      业,设备运行润滑不良造成设备故障率较高,故对扒渣机链轮链条、托
      辊、导向辊等增设一套手动集中润滑加油装置,满足了扒渣机链条、辊子
      的润滑需求。并对扒渣机前部托辊改造,采用带有轮沿的辊轮。5)加强
      职工操作标准化,增强职工爱护设备的意识,让操作人员对设备掌握达到
      了“三会”“四用”,提升了设备整体运行效率。
      3 结束语
      改造后使用1a多的时间里,通过严格规范扒渣机标准化操作,加大日
      常点检维护,以及采取的相应整改措施,大大降低了扒渣机故障率,使扒
      渣机处于高效、稳定运行状态,满足了实际生产需求。
      参考文献:
      [1]王雅贞,氧气顶吹转炉炼钢工艺与设备[M].北京:冶金工业出版社,
      2004.
      [2]马玉贵,新编液压件使用与维修技术大全[M].北京:中国建材工业出
      版社出版,1999.
      [3]贺地求、肖将,铅铸型机用全自动扒渣机的研制[J].制造业自动化,
      2009.09.
      [4]郑书淳、李树东、王艳梅,铁水脱硫站扒渣机改造陈文远[J].本钢技
      术,2009.01.
      作者简介:
      薛鹏(1984-),男,2010年毕业于中国海洋大学机械工程及其自动化专
      业,助理工程师,现从事设备管理工作。

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